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人工制砂含水率和石粉率的控制

文章来源:河南中誉鼎力发布时间:2018-01-23

人工制砂含水率的控制

依照水工混凝土需求,进入搅拌楼的人工砂含水率须安稳且小于6%,为了使含水率下降到规则范围内且安稳,采纳了机械脱水、脱水和干法出产相联系的办法。

(1)机械脱水

目前内水电工程用于人工砂脱水的办法和工艺主要有筛分脱水,真空脱水,离心脱水等办法,其间真空脱水和离心脱水脱水作用好,但处置才能低,出资较高;筛分脱水均选用振动筛脱水,脱水处置才能高,但脱水作用较差。因为筹建期砂石加工体系的人工砂出产才能高达140t/h,棒磨机描绘过程中,因为遭到场所的影响,因而,挑选选用直线振动筛脱水,在洗砂机出口,一台设备直线振动筛,经实验可使砂的含水率由初期25%左右下降到15%左右。

(2)脱水

人工砂脱水,目前内水电工程脱水选用的办法和工艺是人工砂下料,堆存脱水及人工砂取料分隔进行的,通常堆存脱水3~5d后可使含水下降到6%以内且安稳。受人工砂石粉含量多少及初始含水率的不一样而不一样,通常状况石粉含量在10%~17%范围内,砂的初始含水率15%~17%时,初期约48h内脱水速度快,通常可使含水率下降到8%~10%,当降到8%~10%的含水率时,再下降到6%左右脱水速度显着减慢,通常需求3~5d时刻。

(3)干法脱水

人工砂干法出产在内工程中,运用不是很高,其主要工艺为骨料通过破碎机破碎制砂后,直接上筛分筛出大于5mm的混合料,小于5mm的砂直接通过胶带机运送进入制品砂仓,因而,干法出产对人工砂的含水能够说为0,而且能够削减石粉的丢失,使人工砂到达需求。干法出产人工砂与脱水筛出产的砂混合进入制品砂后,能够下降人工砂的含水率。依据实验在制品砂仓内砂的含水率都操控在2.8%~5%。

筹建期砂石加工体系的人工砂为坚持机械脱水、脱水和干法出产脱水的作用,采纳了如下办法。

①在制品砂仓顶部搭设了防雨棚,砂仓底部浇筑了混凝土地板和盲沟排水设备。每仓放完料后对盲沟进行一次整理,加速脱水时刻。

②选用人工砂干法出产,使干法人工砂和脱水筛的人工砂混合进入制品砂仓,可下降砂的含水率。

③选用分仓运转工艺,用装载机喂料的办法,可延长砂的脱水时刻。

通过一段时刻的不定期查看,砂含水率测验为2.8%~5%,因而,采纳机械脱水后,脱水要加强现场分仓用装载机喂料,对盲沟及时整理等办理办法,完能够使制砂的含水率安稳在6%左右。

人工制砂石粉含量的操控

依照施工描绘需求,进入搅拌楼的人工砂石粉含量须安稳12-18%,为了使石粉含量到达需求,采纳了干法筛分、混合腔型出产、混合出产、干法出产和石粉收回等办法。

(1)干法筛分:在二次筛分车间选用干法筛分办法,小于5mm的砂直接通过胶带机运送进入制品砂仓,削减石粉的丢失。在筛分过程中,有有些石粉混合在粉尘中丢失,再选用收尘设备加以收回。

(2)混合腔型:制砂机制砂有石打石和石打铁两种腔型。选用石打铁腔型出产的人工砂石粉含量较高,可是铁粘磨损较快,本钱较高。选用石打石腔型出产的人工砂石粉含量低,因无铁粘,本钱较低。两腔型彼此联系,能够合理操控石粉含量。

(3)混合以立轴式冲击破碎机和棒磨机相联系,石粉含量。

(4)干法人工砂干法出产在内工程中,运用不是很高,其主要工艺为骨料通过破碎机破碎制砂后,直接上筛分筛出大于5mm的混合料,小于5mm的砂直接通过胶带机运送进入制品砂仓,能够削减石粉的丢失。

(5)石粉收回:选用石粉收回设备将办法筛分、脱水出产和干法出产过程中丢失的石粉加以收回,再将收回的石粉均匀混合在制品砂仓中。

通过一段时刻的不定期查看,石粉含量测验为10%~15%。因而,选用干法筛分、混合腔型出产、混合出产、干法出产和石粉收回等办法,能够使制砂的石粉含量操控在10-15%。

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